
“7S”进行中
不凡成就非凡粉针车间备件室
7S治理纪实
为提升企业治理水平,,,夯实企业发展基础,,,不凡成就非凡凭据中恒集团的要求,,,在企业内通过试点带头逐步铺开的大局,,,推动以“整顿(Seiri)、整顿(Seition)、排除(Seiso)、清洁(Seiketsu)、素养(Shitsuke) 、安全(Safety)、节约(Saving)”为内容的7S治理,,,营造干净整洁的出产和办公环境、优良的工作秩序和严明的工作纪律。7S治理奉行以来,,,不少车间和部门都焕然一新,,,整个企业的形象和心灵形貌都在悄然变动着……
7S治理工作起头前,,,布局凌乱、拥挤的备件室严重影响员工的工作效能。粉针车间成立7S治理团队,,,并设立区域责任人、督导室和组员,,,成员凭据现实情况和立正照拂的领导,,,总结提炼现存问题,,,寻找问题解决规划。
针对物品摆放凌乱,,,没有显著标识,,,物品寻找功夫破费较多的近况,,,组员通过三维建模,,,对备件室进行重新布局。改善后,,,对货架进行横向摆放,,,空间利用率提高10%,,,腾出了较多空间,,,通道距离也增大了,,,方便人员、车辆通过。

改善前

改善后
货架摆放从B到S依照常用件——不常用件——呆滞品的分列挨次摆放,,,物品领用人进门后能了如指掌急剧找到物品。

改善前

改善后
对于双面悬臂式货架不锈钢管摆放凌乱,,,钢管进出难题,,,并影响人员车辆走动的问题,,,团队通过调换成2个单面悬臂式货架,,,并将货架移位靠墙壁摆放解决问题。改善后,,,不锈钢管进出畅达,,,不影响人员车辆移动,,,同时削减了安全隐患。

改善前

改善后
原来的货架物品数量巨大,,,存在部门闲置物品。团队对此类物品,,,划分出呆滞品区,,,入箱生活,,,并在箱面做好标识,,,注明内容物,,,有效缩短了每月盘点所耗功夫。

改善前

改善后
原来的货架物品数量巨大,,,存在部门闲置物品。团队对此类物品,,,划分出呆滞品区,,,入箱生活,,,并在箱面做好标识,,,注明内容物,,,有效缩短了每月盘点所耗功夫。

改善前

改善后
备件室7S治理已初步成形,,,但还有很大的提升空间。在现有改善成就的基础上,,,团队成员致力于备件室治理规范化、信息化打造。原来备件物品的借用流程选取纸质登记,,,该种方式存在纪录流程繁琐、登记功夫长、信息不明确等问题。针对该问题,,,备件室对A货架试行草料小法式登记出入库流程,,,提升领取备件的速度。

改善前

改善后
本次备件室7S治理工作整改项目41项,,,实现了40项,,,实现率95%,,,经统计备件室现存物品种类3920种,,,总数量计算109780余件,,,通过对其重新规划,,,按种类、按需要重新安插,,,将整改领用物品耗时缩短了约66.6%;;殖龃糁推泛,,,缩短了每月盘点所耗功夫约50%。
通过发展7S治理活动,,,不仅使车间的工作环境进一步尺度化,,,提高工作效能,,,降低出产成本,,,切实保险职工安全,,,还通过变动为企业发展注入新活力,,,有效提升企业的形象。感激立正照拂团队的悉心领导和公司辅导的大力支持,,,在7S治理和精益出产这条路线上,,,粉针车间团队将会越战越勇,,,再创佳绩,,,为公司创制更大的效益!!
图片:钟键渭 麦自峻
文字:吴思霖

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